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      電廠汽輪發(fā)電機組大修總結(jié)

      第一部分:概述

        一、#1機組大修概況

        本次#1機組大修從2001年9月9日開始至2001年11月26日正式并網(wǎng)發(fā)電,歷時79天。第67天大修后第一次點火,第68天汽輪機沖車至3000rpm,電氣開始做試驗,后因熱工中壓脹差傳感器等題目打閘滅火。處理好中壓脹差、鍋爐泄漏等題目后,于11月26日啟動正式并網(wǎng)發(fā)電。

        本次大修以汽輪機本體大修、熱控DCS改造、鍋爐受熱面整治及酸洗為主線。共完成檢驗項目2196項,其中標準項目1582項,非標項目155項,技術(shù)監(jiān)視項目309項,安反措項目62項,節(jié)能項目28項,發(fā)現(xiàn)并處理設(shè)備缺陷隱患293條,為#2機組穩(wěn)定運行奠定了堅實的基礎(chǔ)。

        二、主設(shè)備型號及主要參數(shù)

        #2機組于1993年10月10日投產(chǎn)發(fā)電,鍋爐系斯洛伐克托爾馬其鍋爐廠出品、汽輪發(fā)電機系捷克斯柯達皮爾森汽輪機廠出品。

        汽輪機主要參數(shù):

        型號:K500-16.18;

        型式:亞臨界一級中間再熱、單軸、四缸、四排汽、雙背壓、沖動凝汽式汽輪機

        額定功率:500MW

        最大出力:525MW

        汽輪機最大進汽量:1650T/H

        額定主汽壓力:16.18MPa

        主汽溫度:535℃

        高壓缸排汽溫度、壓力:380℃、3.6-4MPa

        再熱汽溫度、壓力:535℃、3.6MPa

        中壓缸排汽溫度、壓力:280-300℃、0.55MPa

        低壓缸排汽溫度壓力(#1/#2):30-40℃、7.72/6.07KPa

        汽輪機轉(zhuǎn)速:3000rpm

        2、鍋爐主要參數(shù)

        型號:1650-17.46-540/540

        型式:亞臨界低倍率強制循環(huán)固態(tài)排渣塔式鍋爐

        額定蒸發(fā)量:1650T/H

        過熱蒸汽溫度/壓力:540℃/17.46MPa

        再熱蒸汽進/出口壓力:4.211/4.003MPa

        再熱蒸汽進/出口溫度:333/540℃

        再熱蒸汽量:1480T/H

        給水溫度:255℃

        排煙溫度:142℃

        鍋爐效率:90.5%

        循環(huán)倍率:1.25-1.4

        3、發(fā)電機主要參數(shù)

        型號:2H670960/2VH

        額定視在功率588MVA

        額定有功功率500MW

        功率因數(shù)0.85

        額定頻率50Hz

        額定電壓20KV

        額定電流17KA

        額定轉(zhuǎn)速3000rpm

        盡緣等級F

        定子繞組接線方式Y(jié)Y

        冷卻方式水氫氫

        4、主變主要參數(shù)

        型號:TEQ-205A44D9K-99

        制造廠家:奧地利ELIN公司

        Ue=550/3-2*2.5%KV/20KV

        Ie=66.1-678.5-696A/10500A

        Fe=50HZ

        UK=13.4%

        冷卻方式ODAF(強油風冷)

        空載損耗96KW

        負載損耗412KW

        5、電除塵主要參數(shù)

        型號EKG2-70-15-8-4-250-6-2

        進口含灰量(煙氣)30g/m3

        除塵效率99.9%

        陽極振打4×0.045KW:380V

        陰極振打32×0.045KW:380V

        灰斗加熱(三四電場)8×14×0.3KW:220V

        盡緣子加熱32×1KW:380V

        輸進380V442A50Hz

        輸出50KVVmax=88KV2000mA

        工作電壓44-54KV

        控制電壓220V

        第二部分:大修前狀況分析

        一、上次大修結(jié)束至本次大修之間的狀態(tài)分析

        (一)可靠性主要指標分析

        電廠#1機組1992年10月9日首次并網(wǎng),1993年10月10日正式投產(chǎn),其間在1995年5月31日00:00開始進行了首次大修,歷時1737小時.于1995年8月11日9:10順利結(jié)束,于1999年7月19日0:00至1999年9月27日15:00進行了第二次大修,歷時1695小時。從1999年9月27日15:00第二次大修并網(wǎng)開始統(tǒng)計到2003年8月1日0:00為止,主要可靠性指標如下:

        運行小時:SH=29989.36小時

        備用小時:RH=1348.7小時

        可用小時:AH=31338.06小時

        非停次數(shù):UOT=13次

        非停小時:UOH=812.1小時

        強停次數(shù):FOT=8次

        強停小時:FOH=491.69小時

        等效可用系數(shù):EAF=87.54%

        等效強迫停運率:EROR=1.61%

        起停次數(shù):37/37次

        期間共進行了一次小修一次中修,時間為:

        2000.11.29.19:00-2000.12.11.18:15歷時287.25小時

        2002.05.08.09:17-2002.06.07.02:50歷時713.55小時

        在此期間共發(fā)生非計劃停用13次,其中強迫停用8次,分別為:

        年度序號事件開始時間事件終止時間時間事件原因

        一九九九111.2708:0012.0312:41148.6821空預(yù)卡

        212.0413:5212.0919:34125.7021空預(yù)卡

        二○○○105.0802:4005.0905:5127.18電氣往熱工”并網(wǎng)”信息消失

        211.2110:0711.2419:3081.3821空預(yù)傳動裝置故障

        312.1308:2512.1509:2549.0021空預(yù)傳動裝置故障

        二○○一105.2106:2105.2109:255.55380V爐房保安負荷盤FX低電壓故障誤動“失電”

        二○○二112.1509:0012.1706:1745.28軟電纜短路

        二○○一101.0419:1001.0504:058.92給水泵差壓小掉

        (二)、#2機組大修前設(shè)備狀況分析

        汽機分析:

        2、1主機狀況分析:

        2.1.1#2汽輪機自1999年9月大修后,運行至今,從運行的情況看,主機高、中、低+低汽缸目前運行狀況固然良好,通流部分結(jié)垢,級內(nèi)效率下降,低壓缸端部軸封漏汽,前、中軸承箱下沉,#4瓦軸承溫度偏高,#8軸承振動在0.05mm左右,振動偏大,因而高、中壓內(nèi)缸螺栓若比照99年7月大修時中壓內(nèi)缸螺栓有8條斷裂的情況看,損壞可能性不能排除,為此本次大修中必須對其螺栓進行嚴格的檢驗,確以為萬無一失后方可繼續(xù)使用,否則更換。

        調(diào)速系統(tǒng)由于種種原因致使:(1)偶有有甩負荷現(xiàn)象,其中的主要原因是高壓調(diào)汽門門桿鎖母有磨損和脫扣現(xiàn)象造成的,高中壓調(diào)汽門由于長期運行、汽流沖洗等原因使門芯與門座的密封性能下降,打閘停機閥門嚴密性差,轉(zhuǎn)子惰走時間長。因此有必要對各部件進行檢查更換。(2)#3高調(diào)門行程不足(36mm)。(3)、高壓旁路站經(jīng)長期運行后,門體密封面嚴重漏汽,致使高旁站后溫度高,機組在正常運行過程中旁路站疏水門處于常開狀態(tài),使機擴運行環(huán)境惡化。(4)、高壓主汽門由于在運行中處于長期開啟狀態(tài),定期活動周期長,運行中時有犯卡現(xiàn)象,且嚴密性下降。#4高壓調(diào)汽門伺服機活塞與缸筒偏磨,將缸筒拉下深槽,運行中從拉傷部位呲油。因此大修中將對各門伺服機進行檢查。

        2.2主要輔機:

        2.2.1#2機組高加于1993年8月投進運行后,頻繁泄漏,高加投進率一直處于較低水平。經(jīng)過多年的不懈努力,通過改進檢驗工藝,改善高加的運行狀況,使高加的運行可靠性得到很大的進步。但是因高加本身在設(shè)計、制造上存在一定的缺陷,高加的泄漏并沒有得到徹底解決。且隨著高加堵管率的逐年上升,高加的加熱效率大大降低,Ⅰ組#3高加累計堵管率已達13%,超過高加報廢標準,介于Ⅱ組#3高加更換后的運行穩(wěn)定性,因此從機組的經(jīng)濟性角度出發(fā),更換Ⅰ組#3高加勢在必行,以便進一步進步高加的長周期運行水平及機組的熱效率。

        2.2.2高旁站后溫度高現(xiàn)象自投產(chǎn)以來,一直未能徹底解決,由于設(shè)計方面的原因在無法改變結(jié)構(gòu)形式的條件下,只能進行一些彌補措施
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