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      萍鄉(xiāng)發(fā)電廠705號發(fā)電機(jī)定子線圈損壞原因及處理

      分析了一起125 MW雙水內(nèi)汽發(fā)電機(jī)線圈損壞的原因,介紹了處理經(jīng)過,提出了反事故技術(shù)措施。 
      關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī);線圈;損壞處理

      1 705號發(fā)電機(jī)情況簡介
          型號:   QFS-125-2;
          生產(chǎn)廠:  上海電機(jī)廠;
          出廠編號: 125S090;
          投運日期: 1993年12月30日;
        大修時間: 1995年5月,1997年7月。
      2 事故簡介
      2.1 事故前系統(tǒng)運行方式
        705號機(jī)組單機(jī)經(jīng)220kV萍跑線、萍袁線并入系統(tǒng),704、705號主變運行,0號高備變處于熱備用;705號機(jī)帶有功負(fù)荷為120 MW。
      2.2 事故經(jīng)過
        1999年2月21日18:25,運行人員發(fā)現(xiàn)705號發(fā)電機(jī)本體處有燒焦味,匯報后,值長令汽機(jī)、電氣運行人員對有關(guān)設(shè)備進(jìn)行仔細(xì)檢查,并加強(qiáng)監(jiān)視。18:44發(fā)現(xiàn)該發(fā)電機(jī)靜子線圈窺視孔靠近勵磁機(jī)端冒煙,值長令打閘停機(jī),時間為18:45。
          運行人員打開勵側(cè)窺視孔用滅火器噴射。事故前后靜子線圈、出水、鐵芯溫度如表1所示。  
        


      3 事故原因
        事后,對發(fā)電機(jī)進(jìn)行了全面檢查試驗,在抽出發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子后,發(fā)現(xiàn)勵側(cè)26號槽上層線圈端部主絕緣開裂,樹脂熔化噴出,3號槽下層線圈端部主絕緣也有明顯開裂(26號槽上層與3號槽下層線圈共一個水電接頭)。
        2月25日用內(nèi)窺鏡探測到總進(jìn)水管不銹鋼頭子對應(yīng)勵側(cè)36槽上線圈處有10×30mm異物堵塞,拆開定子線圈內(nèi)冷水總進(jìn)水閥,發(fā)現(xiàn)密封墊圈已破損,開孔取出異物后,正好與該密封墊破損部分吻合。分析認(rèn)為:發(fā)電機(jī)靜子線圈內(nèi)冷水總進(jìn)水法蘭密封墊圈破損,進(jìn)入發(fā)電機(jī)進(jìn)水總匯水管后堵塞了26號上槽線圈和3號下槽線圈,引起線圈斷水過熱,停機(jī)后斷冷卻水時,該堵塞物下落到36號上層線圈處。 
      4 處理 4.1 絕緣損壞情況
        事故發(fā)生后,即吊開發(fā)電機(jī)兩側(cè)端蓋,進(jìn)行外觀檢查,發(fā)現(xiàn)兩側(cè)都有環(huán)氧樹脂噴出,勵側(cè)更加明顯,于是抽轉(zhuǎn)子進(jìn)一步檢查,發(fā)現(xiàn)過熱線圈均為勵側(cè)26號上和3號下,說明是該線圈水接頭與進(jìn)水總匯水管接口處堵塞斷水所致,其余線棒未見過熱痕跡,而且發(fā)電機(jī)未出現(xiàn)絕緣擊穿,無任何電氣參數(shù)異常。經(jīng)內(nèi)窺鏡查出原因后,故障部位縮小在以上兩根線棒上。由于下層線圈更換困難,我們將26槽上層線棒端部絕緣剝開后,對3號槽下層線棒進(jìn)行了仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)了明顯的外絕緣開裂。為了消除事故隱患,經(jīng)省電力公司、贛能股份有限公司、省電力試驗研究所、上海電機(jī)廠、萍鄉(xiāng)發(fā)電廠組成的專家組確定,將26槽上層和3槽下層線圈進(jìn)行了更換。
      4.2 線圈更換過程中工藝及其有關(guān)試驗
      4.2.1 拆舊線圈
        要折出3號槽下層線棒,必須拆下26上、27上、28上、29上、30上、31上、32上、33上、34上、35上、36上、1上、2上、3上、共14根線棒。先將以上線棒水電接頭鼻端處手包絕緣剝開,用火焊焊開水電接頭、實空芯銅棒,折除有關(guān)線棒槽楔。在拆除舊線圈過程中,有兩根上層線棒絕緣被拉傷,其中34上絕緣明顯有碰傷,27上線棒做絕緣試驗時擊穿。還有一根線棒引水接頭在拆的過程中被擊壓變形,后由上海師傅用火焊補(bǔ)好修復(fù)。
      4.2.2 新線圈處理
        將備品線棒放置在發(fā)電機(jī)平臺做好的架子上,抹凈表面,用壓縮空氣吹凈空芯銅棒,用2500V兆歐表測絕緣電阻,均在5000 MΩ以上,交流耐壓31.45kV,1分鐘,電容電流在48mA以下;
        對備品線圈機(jī)外進(jìn)行1 MPa/8h水壓試驗,無滲漏。
      4.2.3 拆除后舊線圈處理及試驗
        拆除上層線圈共14只,下層線圈1只,除26上、34上、3下為明顯絕緣損壞外,其余線圈用壓縮空氣吹干凈后,交流耐壓26kV,有27上線圈擊穿,其余10根線棒全部通過試驗,且電容電流在35mA以下。
        對留在機(jī)內(nèi)與已取出線圈又有機(jī)械聯(lián)系的下層線圈,在拆開兩側(cè)引水管后,將此12根線棒連接起來,吹干水后,測絕緣電阻350 MΩ(2500V兆歐表),耐交流24kV,總電容電流為410mA,合格。
      4.2.4 下線棒過程中工藝及試驗
        先下3號槽下層線圈,下完后,做交流耐壓27kV,電容電流為42 mA;接著下完所有上層線圈,上線圈全部通熱水10分鐘整形。
        對恢復(fù)后的所有上層線棒(除兩根連接有引出線的外),在打完槽楔后做交流26kV通過;
        上下層線圈間,上層線圈槽楔絕緣全部更換。
      4.2.5 線棒焊好接頭后試驗
          a 靜子繞組直流電阻測試數(shù)據(jù)列于表2
           b 水壓試驗
          加壓至0.6 MPa,8小時無滲漏 
          c 流量試驗
        將兩側(cè)引水管全部拆除后,加水壓0.1 MPa,時間15s,其試驗數(shù)據(jù)如表3所示
      4.2.6 線圈整形、固化
          完成線圈固定后,將線圈端部絕緣包好,按制造廠標(biāo)準(zhǔn)調(diào)好固化劑,綁好絳波繩,將端部固定。

       
        為了對更換的靜子線圈進(jìn)行烘潮并加速環(huán)氧樹脂的固化,須對繞組進(jìn)行加熱,我們采用通內(nèi)冷水的方法,即利用鍋爐蒸汽注入內(nèi)冷水箱,加熱內(nèi)冷水,將內(nèi)冷水泵開起來,內(nèi)冷水由總進(jìn)水閥進(jìn),總出水閥出,進(jìn)行循環(huán)加熱,控制進(jìn)水溫度在90±5℃。
        線圈兩側(cè)在測點8、10、12鐘點位置實測溫度,控制在80±5℃內(nèi),經(jīng)過32小時加熱,用水冷電阻測試儀測量三相繞組對地絕緣電阻,穩(wěn)定6小時,在1000 MΩ以上。
      4.2.7 線圈修復(fù)后絕緣鑒定試驗
      4.2.7.1 定子繞組端部手包絕緣施加直流電壓測量
          DL/T596-1996電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定:手包絕緣引線接頭、汽機(jī)側(cè)隔相接頭,在100 MΩ電阻上的電壓降為2000V以下;端部接頭和過渡引線關(guān)聯(lián)塊,在100 MΩ電阻上的電壓降為3000V以下。我廠采用表面電位法的正接線方式,即定子繞組通水(內(nèi)冷水電導(dǎo)率為2μs/cm),三相繞組短接外加13.8kV直流電壓(Un),用手持式高壓電壓表測量線棒各端部電位。試驗數(shù)據(jù)列入表4。  


        
        第一次測量數(shù)據(jù)中有汽側(cè)26號、勵側(cè)29號、32號端部接頭不合格。
        處理過程:經(jīng)重復(fù)測量和分部測量,汽側(cè)26號接頭B處電壓為4500V,勵側(cè)29號接頭A處電壓為13700V,勵側(cè)32號接頭A處電壓為8600V。上海電機(jī)廠技術(shù)人員分別在汽側(cè)26號接頭C處、B處下方加包硅橡膠絕緣帶,在勵側(cè)29、32號接頭A處、C處加包硅橡膠絕緣帶。經(jīng)過處理后,汽側(cè)26號接頭電壓為100V,勵側(cè)32號接頭電壓為20V。
        通過上述試驗,可以作出小結(jié):705號發(fā)電機(jī)定子繞組端部手包絕緣試驗數(shù)據(jù)全部在標(biāo)準(zhǔn)值以內(nèi),試驗合格。
      4.2.7.2 定子繞組局部放電試驗
        試驗?zāi)康闹饕菣z測發(fā)電機(jī)是否存在局部放電,測量放電起始電壓和熄滅電壓,測量放電強(qiáng)度即局部放電量。
          試驗回路如附圖所示
         

          圖中:Cx
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